Identifikační údaje
| Místo realizace | Zátor (k. ú. Loučky u Zátoru), Moravskoslezský kraj |
| Investor | Obec Zátor, Zátor č. p. 107, 793 16 Zátor |
| Dodavatel technologie a realizace | ABPLAST Group s.r.o. |
| Rok realizace | 2025 |
| Kapacita | 300 EO (max. průtok 25,9 m³/den) |
| Typ ČOV | 2× AT150 ovál (AT300) |
Situace před realizací
Zátor patřil v září 2024 mezi obce nejsilněji zasažené povodněmi na řece Opavě. Stávající čistírna odpadních vod u základní školy byla zaplavena a poškozena do té míry, že přestala plnit svoji funkci – technologie se stala nefunkční a objekt sloužil prakticky jen jako jímka.
Odpadní voda musela být pravidelně přečerpávána a odvážena k čištění fekálním vozem. Zároveň bylo zřejmé, že původní technologie z počátku 90. let je morálně zastaralá, a obnova tak představovala příležitost nasadit modernější řešení s vyšší spolehlivostí do budoucna.
Popis řešení
Nové technologické řešení vychází z typové řady balených čistíren AT ovál. Jako náhrada povodněmi zničené ČOV byly osazeny dva biologické reaktory AT150 ovál, které společně tvoří soustavu o kapacitě 300 EO. Čistírna obsluhuje základní školu se školní jídelnou, 24 bytových jednotek, dvě rodinné nemovitosti a pekárnu.
Každý reaktor je polypropylénová nádrž (8,56 × 2,26 × 2,50 m) s celkovým užitným objemem 70 m³ pro oba reaktory dohromady. Nádrž sdružuje mechanické předčištění, aktivační zónu s nízkozatěžovaným aktivačním procesem, dosazovací prostor i retenční prostor — vše v jednom kompaktním tělese. Biologické čištění probíhá neprovzdušňovaným labyrintovým prostorem (systém VFL®) a provzdušňovanou aktivační zónou s jemnobublinnými trubkovými elementy s polyuretanovou membránou. Aktivovaný kal je interně recirkulován mamutkovými čerpadly, přebytečný kal odčerpáván do samostatného plastového kalojemu o užitném objemu 8 m³.
Mechanické předčištění zajišťuje vstupní prefabrikovaná betonová čerpací stanice kruhového průřezu (průměr 2 740 mm), vybavená nerezovým česlovým košem s motorovým navijákem a dvěma ponornými kalovými čerpadly Grundfos SEG s mělnícím systémem. Čerpadla jsou řízena plovákovými spínači s optickou a zvukovou signalizací havarijní hladiny.
Provoz celé soustavy řídí mikroprocesorová řídicí jednotka AQC BASIC. Čistírna pracuje v plně automatickém režimu bez nároků na stálou obsluhu. Reaktory jsou osazeny do stávajících konstrukcí s novým bedněním z betonových bednících tvárnic a obetonovány suchým betonem — řešení ověřené i pro záplavové území. Vyčištěná voda je vypouštěna do vodního toku Opava a splňuje limity dle NV č. 401/2015 Sb. pro kategorii ČOV do 500 EO.
Použitá technologie
| Biologické čištění | 2× biologický reaktor AT150 ovál (polypropylén, systém VFL®), nízkozatěžovaná aktivace s jemnobublinnými provzdušňovacími elementy, integrovaný dosazovací a retenční prostor |
| Vstupní čerpací stanice | Prefabrikovaná betonová ČS ⌀ 2 740 mm, nerezový česlový koš s motorovým navijákem, 2× ponorné kalové čerpadlo Grundfos SEG 40.09.2.50B s mělnícím systémem (2× 1,3 kW) |
| Kalové hospodářství | Plastový kalojem z PP, užitný objem 8 m³, provzdušňovací element na dně, odvoz kalu fekálním vozem cca 7× ročně |
| Dmychadla | 6× dmychadlo JDK-400 pro biologický reaktor (144 m³/h při 200 mbar, 2,16 kW), 1× dmychadlo EL-S-60N pro čerpací stanici (0,076 kW) |
| Řízení a automatizace | Mikroprocesorová řídicí jednotka AQC BASIC, časové spínání dmychadel, řízení čerpadel plovákovými spínači, optická a zvuková signalizace poruch |
| Elektroinstalace | Samostatný elektrický rozvaděč 3+N+PE 400 V/50 Hz, instalovaný příkon 4,84 kW, napájení kabelem CYKY-J 5×6 mm² |
Přínosy realizace
- Obec získala funkční čistírnu bezprostředně po povodňové havárii — odpadla nutnost pravidelného odvozu odpadních vod fekálním vozem.
- Moderní technologie AT150 ovál nahradila zastaralé řešení z počátku 90. let s podstatně vyšší účinností čištění (návrhová účinnost pro BSK₅ > 94 %).
- Kompaktní uspořádání dvou reaktorů umožnilo osazení do stávajícího prostoru bez rozšíření stavební plochy.
- Plně automatický provoz s mikroprocesorovým řízením minimalizuje nároky na obsluhu — obec nepotřebuje stálý provozní personál.
- Polypropylénové konstrukce reaktorů a kalojemu jsou korozivzdorné, odolné vůči agresivnímu prostředí a nevyžadují povrchovou ochranu.
- Odvoz zahuštěného kalu z kalojemu je potřebný přibližně sedmkrát ročně — předvídatelná a logisticky nenáročná provozní rutina.
Závěrečné shrnutí
Realizace obnovy čistírny v Zátoru ukazuje, že i po závažné povodňové havárii lze poměrně rychle obnovit standardní nakládání s odpadními vodami — a přitom výsledné řešení výrazně posunout technologicky i provozně dopředu. Pro obec to znamená spolehlivou ochranu vodního toku Opava i stabilní zázemí pro každodenní provoz školy a přilehlých objektů na léta dopředu.
Kontakt
Soubory ke stažení
Odebírejte náš newsletter
a získejte jako první přehled o slevách, novinkách, akcích a praktických tipech.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.